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數(shu)控機床加工 精(jīng)度異常的原因(yin)及解決方法
一(yi)、造成加工精度(du)異常故障的原(yuán)因
二、數(shu)控機床故障診(zhen)斷原則
1.先外部(bù)後内部數控機(ji)床是集機械,液(ye)壓,電氣爲一體(tǐ)的機床,故其故(gu)障的發生也會(hui)由這三者綜合(he)反映出來。維修(xiū)人員應先由外(wài)向内逐一進行(háng)排查,盡量避免(miǎn)随意地啓封,拆(chāi)卸,否則會擴大(da)故障,使機床喪(sang)失精度,降低性(xìng)能。
2.先機械後電(dian)氣一般來說,機(ji)械故障較易發(fa)覺,而數控系統(tong)故障的診斷則(ze)難度較大些。在(zai)故障檢修之前(qián),首先注意排除(chu)機械性的故障(zhàng),往往可達到事(shì)半功倍的效果(guǒ)。
3.先靜後動先在(zài)機床斷電的靜(jìng)止狀态下,通過(guo)了解,觀察,測試(shì),分析,确認爲非(fei)破壞性故障後(hou),方可給機床通(tōng)電;在運行工況(kuang)下,進行動态的(de)觀察,檢驗和測(cè)試,查找故障。
4.先簡單後複雜(zá)當出現多種故(gù)障互相交織掩(yǎn)蓋,一時無從下(xia)手時,應先解決(jue)容易的問題,後(hòu)解決難度較大(da)的問題。往往簡(jiǎn)單問題解決後(hòu),難度大的問題(ti)也可能變得容(rong)易。
三、數控機床(chuang)故障診斷方法(fǎ)
1.直觀法(望聞問(wen)切)問-機床的故(gù)障現象,加工狀(zhuang)況等;看-CRT報警信(xin)息,報警指示燈(dēng),電容器等元件(jiàn)變形煙熏燒焦(jiao),保護器脫扣等(děng);聽-異常聲響;聞(wen)-電氣元件焦糊(hu)味及其它異味(wèi);摸-發熱,振動,接(jie)觸不良等。金屬(shu)加工微信,内容(róng)不錯,值得關注(zhù)。
2.參數檢查法參(can)數通常是存放(fang)在RAM中,有時電池(chí)電壓不足,系統(tǒng)長期不通電或(huò)外部幹擾都會(huì)使參數丢失或(huo)混亂,應根據故(gù)障特征,檢查和(he)校對有關參數(shu)。
3.隔離法一些故(gu)障,難以區分是(shì)數控部分,還是(shi)伺服系統或機(ji)械部分造成的(de),常采用隔離法(fa)。
4.同類對調法用(yòng)同功能的備用(yòng)闆替換被懷疑(yi)有故障的模闆(pǎn),或将功能相同(tong)的模闆或單元(yuan)相互交換。
5.功能(neng)程序測試法将(jiāng)G,M,S,T,功能的全部指(zhi)令編寫一些小(xiao)程序,在診斷故(gu)障時運行這些(xiē)程序,即可判斷(duan)功能的缺失。
1.機械故(gu)障導緻加工精(jīng)度異常故障現(xiàn)象:一台SV-1000立式加(jiā)工中心,采用Frank系(xì)統。在加工連杆(gǎn)模具過程中,忽(hu)然發現Z軸進給(gěi)異常,造成至少(shao)1mm的切削誤差量(liang)(Z方向過切)。
故障(zhang)診斷:調查中了(le)解到,故障是忽(hū)然發生的。機床(chuang)在點動,在手動(dong)輸入數據方式(shì)操作下各個軸(zhou)運行正常,且回(hui)參考點正常,無(wú)任何報警提示(shi),電氣控制部分(fen)硬故障的可能(neng)性排除。應主要(yào)對以下幾個方(fāng)面逐一進行檢(jian)查。金屬加工微(wei)信,内容不錯,值(zhi)得關注。
在點動方式下(xià),反複運動Z軸,經(jīng)過視,觸,聽,對其(qi)運動狀态診斷(duan),發現Z向運動噪(zao)音異常,特别是(shi)快速點動,噪音(yin)更加明顯。由此(ci)判斷,機械方面(miàn)可能存在隐患(huan)。
檢查機床Z軸精(jīng)度。用手搖脈沖(chòng)發生器移動Z軸(zhou),(将其倍率定爲(wei)1×100的擋位,即每變(bian)化一步,電機進(jin)給0.1mm),配合百分表(biǎo)觀察Z軸的運動(dong)情況。在單向運(yùn)動保持正常後(hòu)作爲起始點的(de)正向運動,脈沖(chòng)器每變化一步(bù),機床Z軸運動的(de)實際距離d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說明(ming)電機運行良好(hao),定位精度也良(liang)好。而返回機床(chuang)實際運動位移(yí)的變化上,可以(yǐ)分爲四個階段(duan):(1)機床運動距離(li)d1>d=0.1mm(斜率大于1);(2)表現(xiàn)出爲d1=0.1mm>d2>d3(斜率小于(yu)1);(3)機床機構實際(jì)沒移動,表現出(chu)标準的反向間(jian)隙;(4)機床運動距(ju)離與脈沖器經(jīng)定數值相等(斜(xie)率等于1),恢複到(dao)機床的正常運(yun)動。無論怎樣對(dui)反向間隙進行(háng)補償,其表現出(chū)的特征是:除了(le)(3)階段補償外,其(qí)他各段變化依(yi)然存在,特别是(shì)(1)階段嚴重影響(xiang)到機床的加工(gong)精度。補償中發(fa)現,間隙補償越(yuè)大,(1)階段移動的(de)距離也越大。金(jīn)屬加工微信,内(nei)容不錯,值得關(guan)注。
分析上述檢(jian)查認爲存在幾(ji)點可能原因:一(yī)是電機有異常(cháng),二是機械方面(miàn)有故障,三是絲(sī)杠存在間隙。爲(wèi)了進一步診斷(duàn)故障,将電機和(hé)絲杠完全脫開(kai),分别對電機和(hé)機械部分進行(hang)檢查。檢查結果(guo)是電機運行正(zhèng)常;在對機械部(bu)分診斷中發現(xian),用手盤動絲杠(gàng)時,返回運動初(chu)始有很大的空(kong)缺感。而正常情(qing)況下,應該能感(gǎn)覺到軸承有序(xù)而平滑的移動(dong)。
故障處理:經過(guo)拆卸檢查發現(xian)該軸承确實受(shou)損,且有滾珠脫(tuo)落。更換後機床(chuáng)恢複正常。
2.控制(zhì)邏輯不妥導緻(zhì)加工精度異常(cháng)
故障現象:一台(tái)上海機床廠家(jiā)生産的加工中(zhong)心,系統是Frank.加工(gong)過程中,發現該(gāi)機床X軸精度異(yi)常,精度誤差小(xiao)爲0.008mm,大爲1.2mm.故障診(zhen)斷:檢查中,機床(chuáng)已經按照要求(qiú)設置了G54工件坐(zuò)标系。在手動輸(shū)入數據方式操(cāo)作下,以G54坐标系(xì)運行一段程序(xù)即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機床運行(háng)結束後顯示器(qì)上顯示的機械(xiè)坐标值爲(X軸)“-1025.243”,記(ji)錄下該數值。然(rán)後在手動方式(shì)下,将機床點動(dong)到其他任意位(wei)置,再次在手動(dòng)輸入數據方式(shi)操作下運行剛(gāng)才的程序段,待(dài)機床停止後,發(fā)現此時機床坐(zuo)标數值顯示爲(wèi)“-1024.891”,同上一次執行(háng)後的數值比較(jiào)相差了0.352mm.按照同(tong)樣的方法,将X軸(zhóu)點動移動到不(bú)同的位置,反複(fu)執行該程序段(duan),而顯示器上顯(xian)示的數值都有(you)所不同(不穩定(dìng))。金屬加工微信(xin),内容不錯,值得(dé)關注。用百分表(biǎo)對X軸進行仔細(xì)檢查,發現機械(xiè)位置實際誤差(chà)同數字顯示出(chū)來的誤差基本(běn)一緻,從而認爲(wei)故障原因爲X軸(zhou)重複定位誤差(cha)過大。對X軸的反(fǎn)向間隙及定位(wei)精度進行檢查(chá),重新補償其誤(wù)差值,結果起不(bu)到任何作用。因(yīn)此懷疑光栅尺(chǐ)及系統參數等(deng)有問題。但爲什(shí)麽産生如此大(dà)的誤差,卻又未(wei)出現相應的報(bào)警信息進一步(bu)檢查發現,此軸(zhóu)爲垂直方向的(de)軸,當X軸松開時(shi)主軸箱向下掉(diao),造成了誤差。
3.機床(chuang)位置問題導緻(zhì)加工精度異常(cháng)
故障診斷:檢查(chá)發現,Z軸上下移(yi)動不均勻且有(you)噪聲,且存在一(yi)定間隙。電機啓(qǐ)動時,在點動方(fang)式下Z軸向上運(yùn)動存在不穩定(dìng)的噪聲及受力(li)不均勻,且感覺(jiao)電機抖動比較(jiao)厲害;而向下運(yun)動時,就沒有抖(dǒu)動得這麽明顯(xian);停止時不抖動(dong),在加工過程中(zhōng)表現得比較明(míng)顯。分析認爲,故(gu)障原因有三點(dian):一是絲杠反向(xiang)間隙很大;二是(shi)Z軸電機工作異(yì)常;三是皮帶輪(lun)受損至受力不(bú)均。但有一個問(wèn)題要注意的是(shì),停止時不抖動(dong),上下運動不均(jun)勻,所以電機工(gong)作異常這個問(wèn)題可以排除。金(jīn)屬加工微信,内(nei)容不錯,值得關(guan)注。因此先對機(jī)械部分診斷,在(zài)診斷測試過程(chéng)中沒有發現異(yì)常,在公差之内(nei)。利用排除法則(zé),餘下的隻有皮(pi)帶問題了,在檢(jian)測皮帶時,發覺(jiào)這條皮帶剛換(huan)不久,但在細心(xin)檢測皮帶時,發(fa)現皮帶内側出(chu)現不同程度的(de)受損,很明顯是(shì)受力不均所至(zhi),是什麽原因造(zao)成的呢在診斷(duàn)中發現電機放(fang)置有問題,即裝(zhuāng)夾的角度位置(zhì)不對稱造成受(shou)力不均。
故障處(chu)理:隻要将電機(ji)重裝,對準角度(dù),測量好距離(電(dian)機與Z軸的軸承(cheng)),皮帶兩邊(長度(du))要均勻。這樣,Z軸(zhóu)上下移動不均(jun1)勻且有噪聲及(jí)抖動現象就消(xiāo)除了,Z軸加工恢(huī)複正常。
4.系統參(can)數未優化,電機(jī)運行異常
導緻(zhi)加工精度異常(chang)系統參數主要(yao)包括機床進給(gěi)單位,零點偏置(zhi),反向間隙等。例(li)如Frank數控系統,其(qi)進給單位有公(gong)制和英制兩種(zhong)。在機床修理過(guo)程中對于局部(bu)處理,常常影響(xiǎng)到零點偏置和(he)間隙的變化,故(gù)障處理完畢後(hòu)應作适時的調(diao)整和修改;另一(yi)方面,由于機械(xiè)磨損嚴重或連(lian)接位松動也可(kě)能造成參數實(shi)測值的變化,需(xu)要對參數做相(xiang)應的修改才能(néng)滿足機床加工(gong)精度的要求。
故(gu)障現象:一台杭(háng)州産的立式數(shu)控銑床,配備北(běi)京KND-10M系統。在加工(gong)過程中,發現X軸(zhóu)精度異常。
故障(zhàng)處理:利用KND-10M系統(tong)的參數功能,對(dui)電機進行調試(shi)。首先對存在的(de)間隙進行補償(cháng),再調整伺服系(xì)統參數及脈沖(chong)抑制功能參數(shù),X軸電機的抖動(dong)消除,機床加工(gōng)精度恢複正常(cháng)。
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