2025/12/01 10:32:54 人氣(4310)
數控機床(chuang)加工 精度異常的(de)原因及解決方法(fa)
一、造成加工精度(du)異常故障的原因(yin)
造成加工精度異(yi)常故障的原因隐(yin)蔽性強,診斷難度(du)比較大。筆者根據(ju)多年實踐經驗,歸(guī)納出五個主要原(yuan)因:機床進給單位(wei)被改動或變化;機(jī)床各個軸的零點(diǎn)偏置異常;軸向的(de)反向間隙異常;電(diàn)機運行狀态異常(cháng),即電氣及控制部(bu)分異常;機械故障(zhàng),如絲杠,軸承,軸聯(lian)器等部件。另外加(jiā)工程序的編制,刀(dāo)具的選擇及人爲(wei)因素,也可能導緻(zhi)加工精度異常。金(jin)屬加工微信,内容(róng)不錯,值得關注。
二(er)、數控機床故障診(zhěn)斷原則
1.先外部後(hou)内部數控機床是(shì)集機械,液壓,電氣(qi)爲一體的機床,故(gu)其故障的發生也(yě)會由這三者綜合(he)反映出來。維修人(ren)員應先由外向内(nei)逐一進行排查,盡(jìn)量避免随意地啓(qǐ)封,拆卸,否則會擴(kuo)大故障,使機床喪(sàng)失精度,降低性能(neng)。
2.先機械後電氣一(yi)般來說,機械故障(zhàng)較易發覺,而數控(kong)系統故障的診斷(duàn)則難度較大些。在(zai)故障檢修之前,首(shǒu)先注意排除機械(xiè)性的故障,往往可(kě)達到事半功倍的(de)效果。
3.先靜後動先(xian)在機床斷電的靜(jìng)止狀态下,通過了(le)解,觀察,測試,分析(xī),确認爲非破壞性(xìng)故障後,方可給機(jī)床通電;在運行工(gong)況下,進行動态的(de)觀察,檢驗和測試(shi),查找故障。
而對破(po)壞性故障,必須先(xiān)排除危險後,方可(ke)通電。
4.先簡單後複(fú)雜當出現多種故(gu)障互相交織掩蓋(gài),一時無從下手時(shi),應先解決容易的(de)問題,後解決難度(dù)較大的問題。往往(wang)簡單問題解決後(hòu),難度大的問題也(yě)可能變得容易。
三、數(shu)控機床故障診斷(duàn)方法
1.直觀法(望聞(wen)問切)問-機床的故(gù)障現象,加工狀況(kuang)等;看-CRT報警信息,報(bào)警指示燈,電容器(qi)等元件變形煙熏(xun)燒焦,保護器脫扣(kou)等;聽-異常聲響;聞(wén)-電氣元件焦糊味(wèi)及其它異味;摸-發(fā)熱,振動,接觸不良(liang)等。金屬加工微信(xìn),内容不錯,值得關(guān)注。
2.參數檢查法參(can)數通常是存放在(zai)RAM中,有時電池電壓(ya)不足,系統長期不(bu)通電或外部幹擾(rǎo)都會使參數丢失(shi)或混亂,應根據故(gù)障特征,檢查和校(xiào)對有關參數。
3.隔離(li)法一些故障,難以(yi)區分是數控部分(fen),還是伺服系統或(huò)機械部分造成的(de),常采用隔離法。
4.同(tong)類對調法用同功(gong)能的備用闆替換(huàn)被懷疑有故障的(de)模闆,或将功能相(xiang)同的模闆或單元(yuán)相互交換。
5.功能程(chéng)序測試法将G,M,S,T,功能(neng)的全部指令編寫(xiě)一些小程序,在診(zhen)斷故障時運行這(zhè)些程序,即可判斷(duàn)功能的缺失。
四、加(jiā)工精度異常故障(zhang)診斷和處理實例(li)
1.機械故障導緻加(jiā)工精度異常故障(zhàng)現象:一台SV-1000立式加(jia)工中心,采用Frank系統(tong)。在加工連杆模具(ju)過程中,忽然發現(xiàn)Z軸進給異常,造成(chéng)至少1mm的切削誤差(chà)量(Z方向過切)。
故障(zhang)診斷:調查中了解(jie)到,故障是忽然發(fā)生的。機床在點動(dong),在手動輸入數據(ju)方式操作下各個(ge)軸運行正常,且回(hui)參考點正常,無任(ren)何報警提示,電氣(qì)控制部分硬故障(zhang)的可能性排除。應(yīng)主要對以下幾個(ge)方面逐一進行檢(jian)查。金屬加工微信(xìn),内容不錯,值得關(guān)注。
檢查機床精度(du)異常時正在運行(hang)的加工程序段,特(te)别是刀具長度補(bǔ)償,加工坐标系(G54-G59)的(de)校對和計算。
在點(dian)動方式下,反複運(yun)動Z軸,經過視,觸,聽(ting),對其運動狀态診(zhen)斷,發現Z向運動噪(zào)音異常,特别是快(kuài)速點動,噪音更加(jia)明顯。由此判斷,機(jī)械方面可能存在(zai)隐患。
檢查機床Z軸(zhóu)精度。用手搖脈沖(chòng)發生器移動Z軸,(将(jiāng)其倍率定爲1×100的擋(dang)位,即每變化一步(bù),電機進給0.1mm),配合百(bǎi)分表觀察Z軸的運(yun)動情況。在單向運(yùn)動保持正常後作(zuò)爲起始點的正向(xiàng)運動,脈沖器每變(biàn)化一步,機床Z軸運(yùn)動的實際距離d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說(shuo)明電機運行良好(hao),定位精度也良好(hǎo)。而返回機床實際(jì)運動位移的變化(huà)上,可以分爲四個(gè)階段:(1)機床運動距(ju)離d1>d=0.1mm(斜率大于1);(2)表現(xiàn)出爲d1=0.1mm>d2>d3(斜率小于1);(3)機(jī)床機構實際沒移(yí)動,表現出标準的(de)反向間隙;(4)機床運(yun)動距離與脈沖器(qì)經定數值相等(斜(xie)率等于1),恢複到機(ji)床的正常運動。無(wú)論怎樣對反向間(jian)隙進行補償,其表(biǎo)現出的特征是:除(chú)了(3)階段補償外,其(qi)他各段變化依然(ran)存在,特别是(1)階段(duàn)嚴重影響到機床(chuang)的加工精度。補償(chang)中發現,間隙補償(cháng)越大,(1)階段移動的(de)距離也越大。金屬(shǔ)加工微信,内容不(bu)錯,值得關注。
分析(xi)上述檢查認爲存(cun)在幾點可能原因(yin):一是電機有異常(chang),二是機械方面有(you)故障,三是絲杠存(cún)在間隙。爲了進一(yi)步診斷故障,将電(diàn)機和絲杠完全脫(tuō)開,分别對電機和(hé)機械部分進行檢(jian)查。檢查結果是電(dian)機運行正常;在對(dui)機械部分診斷中(zhong)發現,用手盤動絲(si)杠時,返回運動初(chu)始有很大的空缺(que)感。而正常情況下(xia),應該能感覺到軸(zhóu)承有序而平滑的(de)移動。
故障處理:經(jing)過拆卸檢查發現(xiàn)該軸承确實受損(sǔn),且有滾珠脫落。更(gèng)換後機床恢複正(zhèng)常。
2.控制邏輯不妥(tuǒ)導緻加工精度異(yì)常
故障現象:一台(tai)上海機床廠家生(sheng)産的加工中心,系(xi)統是Frank.加工過程中(zhōng),發現該機床X軸精(jīng)度異常,精度誤差(chà)小爲0.008mm,大爲1.2mm.故障診(zhěn)斷:檢查中,機床已(yi)經按照要求設置(zhì)了G54工件坐标系。在(zai)手動輸入數據方(fang)式操作下,以G54坐标(biao)系運行一段程序(xu)即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機床運行結(jié)束後顯示器上顯(xian)示的機械坐标值(zhí)爲(X軸)“-1025.243”,記錄下該數(shu)值。然後在手動方(fāng)式下,将機床點動(dong)到其他任意位置(zhì),再次在手動輸入(ru)數據方式操作下(xià)運行剛才的程序(xù)段,待機床停止後(hòu),發現此時機床坐(zuo)标數值顯示爲“-1024.891”,同(tong)上一次執行後的(de)數值比較相差了(le)0.352mm.按照同樣的方法(fǎ),将X軸點動移動到(dào)不同的位置,反複(fú)執行該程序段,而(ér)顯示器上顯示的(de)數值都有所不同(tong)(不穩定)。金屬加工(gong)微信,内容不錯,值(zhí)得關注。用百分表(biǎo)對X軸進行仔細檢(jiǎn)查,發現機械位置(zhì)實際誤差同數字(zi)顯示出來的誤差(chà)基本一緻,從而認(ren)爲故障原因爲X軸(zhóu)重複定位誤差過(guo)大。對X軸的反向間(jiān)隙及定位精度進(jìn)行檢查,重新補償(chang)其誤差值,結果起(qǐ)不到任何作用。因(yīn)此懷疑光栅尺及(ji)系統參數等有問(wèn)題。但爲什麽産生(sheng)如此大的誤差,卻(què)又未出現相應的(de)報警信息進一步(bù)檢查發現,此軸爲(wèi)垂直方向的軸,當(dang)X軸松開時主軸箱(xiāng)向下掉,造成了誤(wu)差。
故障處理:對機(jī)床的PLC邏輯控制程(cheng)序做了修改,即在(zài)X軸松開時,先把X軸(zhou)使能加載,再把X軸(zhou)松開;而在X軸夾緊(jǐn)時,先把X軸夾緊後(hou),再把使能去掉。調(diao)整後機床故障得(dé)以解決。
3.機床位置(zhi)問題導緻加工精(jing)度異常
故障現象(xiang):一台杭州産的立(li)式數控銑床,配備(bèi)北京KND-10M系統。在點動(dòng)或加工過程中,發(fa)現Z軸異常。
故障診(zhěn)斷:檢查發現,Z軸上(shàng)下移動不均勻且(qie)有噪聲,且存在一(yī)定間隙。電機啓動(dòng)時,在點動方式下(xia)Z軸向上運動存在(zài)不穩定的噪聲及(ji)受力不均勻,且感(gan)覺電機抖動比較(jiào)厲害;而向下運動(dòng)時,就沒有抖動得(dé)這麽明顯;停止時(shi)不抖動,在加工過(guo)程中表現得比較(jiào)明顯。分析認爲,故(gu)障原因有三點:一(yī)是絲杠反向間隙(xi)很大;二是Z軸電機(jī)工作異常;三是皮(pí)帶輪受損至受力(li)不均。但有一個問(wèn)題要注意的是,停(tíng)止時不抖動,上下(xià)運動不均勻,所以(yǐ)電機工作異常這(zhè)個問題可以排除(chu)。金屬加工微信,内(nei)容不錯,值得關注(zhu)。因此先對機械部(bu)分診斷,在診斷測(ce)試過程中沒有發(fā)現異常,在公差之(zhī)内。利用排除法則(ze),餘下的隻有皮帶(dài)問題了,在檢測皮(pi)帶時,發覺這條皮(pí)帶剛換不久,但在(zai)細心檢測皮帶時(shí),發現皮帶内側出(chu)現不同程度的受(shou)損,很明顯是受力(li)不均所至,是什麽(me)原因造成的呢在(zai)診斷中發現電機(jī)放置有問題,即裝(zhuāng)夾的角度位置不(bu)對稱造成受力不(bu)均。
故障處理:隻要(yao)将電機重裝,對準(zhun)角度,測量好距離(li)(電機與Z軸的軸承(cheng)),皮帶兩邊(長度)要(yào)均勻。這樣,Z軸上下(xia)移動不均勻且有(yǒu)噪聲及抖動現象(xiang)就消除了,Z軸加工(gong)恢複正常。
4.系統參(cān)數未優化,電機運(yun)行異常
導緻加工(gong)精度異常系統參(cān)數主要包括機床(chuang)進給單位,零點偏(piān)置,反向間隙等。例(lì)如Frank數控系統,其進(jìn)給單位有公制和(hé)英制兩種。在機床(chuáng)修理過程中對于(yú)局部處理,常常影(ying)響到零點偏置和(he)間隙的變化,故障(zhàng)處理完畢後應作(zuo)适時的調整和修(xiu)改;另一方面,由于(yú)機械磨損嚴重或(huò)連接位松動也可(kě)能造成參數實測(cè)值的變化,需要對(duì)參數做相應的修(xiū)改才能滿足機床(chuang)加工精度的要求(qiú)。
故障現象:一台杭(hang)州産的立式數控(kòng)銑床,配備北京KND-10M系(xi)統。在加工過程中(zhong),發現X軸精度異常(cháng)。
故障診斷:檢查發(fa)現X軸存在一定間(jiān)隙,且電機啓動時(shí)存在不穩定的現(xiàn)象。用手觸摸X軸電(dian)機時感覺電機拉(la)動比較厲害,停止(zhi)時拉動不明顯,尤(yóu)其是點動方式下(xià)比較明顯。分析認(rèn)爲,故障原因有兩(liǎng)點:一是絲杠反間(jian)隙很大;二是X軸電(diàn)機工作異常。
故障(zhàng)處理:利用KND-10M系統的(de)參數功能,對電機(jī)進行調試。首先對(dui)存在的間隙進行(háng)補償,再調整伺服(fu)系統參數及脈沖(chòng)抑制功能參數,X軸(zhou)電機的抖動消除(chú),機床加工精度恢(huī)複正常。
通過對數(shu)控機床加工精度(du)異常故障診斷和(hé)處理方法的探讨(tǎo),把實習生産中所(suǒ)遇到的實際問題(ti)及解決方法加以(yi)歸納,充實了教學(xué)内容并滲透到生(shēng)産實踐中,不但讓(ràng)學生掌握了解決(jué)問題的方法,更重(zhòng)要的是培養了學(xue)生實際操作能力(li),運用知識分析和(hé)解決問題的能力(lì),達到技工學校教(jiāo)育教學的目标,使(shǐ)學生成爲适應市(shì)場需求的實用型(xíng)人才。
›•